2016
年
3
月
29
日,據(jù)
CFDA
飛行檢查通報顯示陜西醫(yī)藥控股集團生物制品有限公司、華北制藥集團先泰藥業(yè)有限公司
2
家藥企
GMP
證書被收回。
其中華北制藥集團先泰藥業(yè)仍存在著與去年歐盟現(xiàn)場檢查類似的問題:年度質(zhì)量審核報告與偏差調(diào)查記錄不一致的情況;無領(lǐng)用人簽字、批準人未簽字批準,接收人已簽字接收、文件不受控等。
2015
年
1
月
22
日,法國藥監(jiān)宣布,華北制藥集團旗下的先泰藥業(yè)在歐盟的現(xiàn)場檢查中共發(fā)現(xiàn)
17
條缺陷,包括不同部門的
GMP
文件造假(更換內(nèi)容,重抄記錄,多處記錄的日期和簽名不一致等)和
QC
實驗室數(shù)據(jù)完整性不足(沒有權(quán)限控制,沒有審計追蹤,沒有刪除數(shù)據(jù)的限制等),殘留溶劑的分析結(jié)果造假兩個嚴重缺陷。歐盟
GMP
證書被收回。
以下內(nèi)容轉(zhuǎn)載自
CFDA
官網(wǎng)(藍色字體內(nèi)容為蒲公英點評):
華北制藥集團先泰藥業(yè)有限公司
檢查發(fā)現(xiàn)問題
一、物料與產(chǎn)品方面:現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)在一無標識的房間內(nèi)存放大量物料無標識,無管理臺賬,無貨位卡;物料未有序存放;合格品、不合格品無明顯標識。
點評:無標識、無貨位卡、無臺帳是紙質(zhì)記錄缺失,但主要是物料管理失控,體現(xiàn)出了
CFDA
跟蹤檢查和飛行檢查不同于
GMP
檢查,已經(jīng)
“
無孔不入
”
,開始喜歡關(guān)注企業(yè)不讓看的房間和物料了
二、確認與驗證方面:
2014
年
1
月
8
日進行了普魯卡因青霉素工藝驗證,未對混合均勻性進行確認;
2014
年
1
月
8
日企業(yè)進行了普魯卡因青霉素工藝驗證,混合工序混合時間為
80
分鐘,
2015
年
10
月
9
日批準的工藝規(guī)程中混合時間為
30
分鐘,批生產(chǎn)記錄中顯示實際混合時間也是
30
分鐘(如
30115027703
批普魯卡因青霉素)。
點評:這一條只能哭了,我們一定要好好查自己的工藝驗證報告的工藝參數(shù)、工藝規(guī)程、批記錄、注冊文件四者是否一致
三、產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析方面:《
2014
年年度產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》中普魯卡因青霉素(批號
1408153)
溶劑殘留乙酸乙酯數(shù)據(jù)
44ppm
,與該批次偏差調(diào)查處理記錄中數(shù)值
90ppm
(
內(nèi)控標準為
≤50ppm
)不一致;普魯卡因青霉素(批號
1401126)
溶劑殘留正丁醇數(shù)據(jù)
248ppm
,與該批次偏差調(diào)查處理記錄中數(shù)值
395ppm
(
內(nèi)控標準為
≤300ppm
)不一致;另外,報告中顯示
"
普魯卡因青霉素溶劑殘留正丁醇
1
、
2
月份數(shù)據(jù)偏高、波動明顯,可能與提高投料量或工藝控制有關(guān),應(yīng)查找原因并采取措施
"
,但企業(yè)未在報告中闡述調(diào)查分析情況及糾正預防措施。
點評:兩批殘留溶劑數(shù)據(jù)不一致,有數(shù)據(jù)造假嫌疑與去年法國的檢查殘留溶劑的分析結(jié)果造假不知道是不是同一個問題
四、文件管理方面:部分管理文件未受控:如合格供貨商清單未納入受控文件管理
;
檢驗記錄發(fā)放未按照相關(guān)規(guī)程管理,無領(lǐng)用人簽字,記錄模版樣紙管理無記錄,未建立管理臺帳
;
普魯卡因青霉素紅外對照圖譜(復印件)未納入受控文件;
807
車間結(jié)晶崗位控制室普魯卡因青霉素標準流加曲線圖無文件審核批準信息;
12
月
16
日現(xiàn)場檢查時,
807
車間溶配崗位普魯卡因青霉素(批號
3011512741
)生產(chǎn)指令顯示為
2015
年
12
月
16
日簽發(fā),批準人未簽字批準,接收人已簽字接收,指令中起始物料數(shù)量欄空白;該批生產(chǎn)已進行到洗滌工序,已完成生產(chǎn)的工序
QA
人員取樣記錄欄空白。
點評:說明了文件、記錄要受控,批記錄和指令要及時填寫,涉及到了紙質(zhì)數(shù)據(jù)完整性。
處理措施
針對上述缺陷項目該企業(yè)遞交了整改報告。經(jīng)審核,認為該企業(yè)對于倉儲管理混亂的情形雖然采取了針對性整改措施,但仍未能查找根本原因并針對根本原因采取有效措施;對于確認與驗證方面的缺陷,企業(yè)也未能查找根本原因,未能采取相應(yīng)預防措施,仍不能確保出再次現(xiàn)類似問題;對于產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析的缺陷,企業(yè)整改報告不能表明對數(shù)據(jù)不一致情形進行了調(diào)查,也未能對乙酸乙酯超出內(nèi)控標準情況進行相應(yīng)調(diào)查
;
對于文件管理方面的缺陷,企業(yè)無法提供更多有效措施確保批生產(chǎn)指令在批準人未簽字批準,接收人便簽字接收的現(xiàn)象產(chǎn)生。
華北制藥集團先泰藥業(yè)有限公司上述行為已違反《藥品管理法》及藥品
GMP
相關(guān)規(guī)定,河北省食品藥品監(jiān)管局已收回該企業(yè)藥品
GMP
證書,國家食品藥品監(jiān)督管理總局要求河北省食品藥品監(jiān)管局繼續(xù)監(jiān)督企業(yè)對相關(guān)產(chǎn)品進行風險評估,必要時,采取風險管控措施,并開展立案調(diào)查。
發(fā)布日期:
2016
年
3
月
28
日
陜西醫(yī)藥控股集團生物制品有限公司
檢查發(fā)現(xiàn)問題:
經(jīng)國家總局食品藥品審核查驗中心組織
GMP
跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在不符合藥品
GMP
的缺陷,企業(yè)針對缺陷項目進行了整改,但仍存在以下嚴重不符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》
(
2010
年修訂)的問題,凍干粉針劑的生產(chǎn)存在高風險:
一、在通過
GMP
認證的凍干粉針劑生產(chǎn)線
(
B+A
級)上按
C
、
D
級潔凈環(huán)境控制要求生產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子膠囊原粉。該企業(yè)自
2014
年
4
月
2
日取得膠囊劑
GMP
證書后,因凍干粉針劑長期不生產(chǎn),自行降低了凍干粉針劑生產(chǎn)線環(huán)境潔凈度級別生產(chǎn)轉(zhuǎn)移膠囊因子膠囊原粉,存在污染與交叉污染的風險。
二、凍干粉針劑生產(chǎn)線長期未進行培養(yǎng)基模擬灌裝試驗。該企業(yè)凍干粉針劑生產(chǎn)線最后一次培養(yǎng)基模擬灌裝試驗時間為
2014
年
1
月
13
日,之后未按規(guī)定至少每半年進行一次培養(yǎng)基模擬灌裝試驗,無菌控制能力難以保證。
點評:
——
估計不少企業(yè)都想車間都停產(chǎn)了,為什么還要做模擬灌裝試驗,在恢復生產(chǎn)前進行三次模擬灌裝試驗還不行嗎,聯(lián)系第
1
條缺陷中將該車間用于生產(chǎn)膠囊原粉說明該生產(chǎn)車間處于失控狀態(tài)下,缺少相應(yīng)的管理控制,而且也違反了藥品生產(chǎn)許可管理辦法中關(guān)于廠房設(shè)備設(shè)施變更管理規(guī)定。
三、質(zhì)量控制方面存在問題。該企業(yè)高效液相色譜、氣相色譜未設(shè)置分級操作權(quán)限賬戶,檢驗數(shù)據(jù)的安全性難以保證;批號為
361503014
的甘露醇未按質(zhì)量標準對有關(guān)物質(zhì)項進行檢測。
點評:實驗室數(shù)據(jù)完整性的典型缺陷:計算機權(quán)限控制不足,影響電子數(shù)據(jù)的安全性
處理措施
鑒于上述情況,該企業(yè)凍干粉針劑生產(chǎn)存在高風險,不符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》
(
2010
年修訂),國家食品藥品監(jiān)督管理總局要求陜西省食品藥品監(jiān)督管理局收回該企業(yè)凍干粉針劑
GMP
證書
(
編號:
CN20140191),
責令企業(yè)停止生產(chǎn),并開展立案調(diào)查。
發(fā)布日期:
2016
年
3
月
28
日